为什么喷油器支座板有裂纹会导致喷油器回油量过大?
为什么不是喷油器针阀体与座板密封不良?
为什么不是喷油器针阀偶件的配合间隙过大?
为什么不是喷油器的高压进油管紫铜垫圈密封不良?
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喷油器支座板有裂纹,高压燃油从喷油器接管进入喷油器后,经过密封平面时漏油导致喷油器回油量过大的故障案例
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故障现象
一辆东风4D型铁路机车装用的
16V240ZJD型柴油发动机,
在使用中发现大量燃油通过回油管流入污油箱,
造成燃油浪费。
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故障处理过程
根据故障现象,
结合这种柴油发动机结构的特点,
经分析认为,
以下原因均有可能导致喷油器回油量过大:
①喷油器进油管接管端面工作不良。
该柴油发动机喷油器的高压进油管
在拧入喷油器体时,
接管的端部有紫铜垫圈进行密封,
以防高压燃油漏出。
若密封不良,
高压燃油便会通过接管
与喷油器体的连接螺纹漏到接管外壁,
最后流入污油箱。
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②喷油器针阀偶件的配合间隙过大。
高压燃油进入喷油嘴针阀体的油腔后,
燃油压力克服喷油器弹簧压力将针阀抬起,
喷油器向燃烧室内喷油。
如果针阀偶件的配合间隙过大,
在喷射过程中可使一定数量的高压燃油
通过喷油器中间部位的横孔流出,
再通过回油管流入污油箱。
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③有关密封面工作不良。
喷油器针阀体与座板
以及支座板与喷油器体之间密封面密封不良,
也会导致此类故障的发生。
这是因为这些结合面为精密加工的镜面密封,
由压紧螺母紧固在一起。
如果密封不良,
高压燃油从喷油器接管进入喷油器后,
经过密封平面时就会漏油。
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根据以上分析逐一排查,
确知故障原因是喷油器支座板有裂纹,
且已严重拉伤。
换用新件后,
故障排除。
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故障原因分析
喷油器支座板有裂纹
高压燃油从喷油器接管进入喷油器后,
经过密封平面时就会漏油
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故障相关知识
(三)喷油器光回油不喷油的原因
柴油机回油管回油,
是由于喷油器未喷完的油
经过喷油嘴针阀与针阀体之间的间隙,
流回到回油管所致。
正常情况下,
数量应该很少。
如果发现大量回油,
说明喷油器体与喷油嘴针阀体之间的油道
接触面接触不良,
使柴油从此处流到喷油器上方,
经回油管道漏出。
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其原因之一,
是由于喷油器随着工作时间的增长,
喷油嘴里的针阀与针阀体之间的间隙
也因磨损而相应增大,
因此从间隙里泄漏的柴油也随之增多。
另一个原因,
则在于拆装喷油器时不按技术要求进行,
没有做到先拆调压弹簧,
后拆喷油器紧固螺母,
造成针阀体上端与喷油器体下端面压合不严。
另外,
装配时两个平面上的杂物没有除净,
或者喷油器紧固螺母拧得不紧,
使两个紧压贴合端面的密封性被破坏,
加上工作时受到含杂质的高压柴油冲蚀漏油,
即有可能使得回油量增大。
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以4195 柴油机为例,
有时喷油器除了回油管的回油量突然大增外,
也会出现回油,
即喷油嘴不喷油的现象。
此时,
若将喷油器的调压螺钉拧得很松时,
才会喷出一点油滴。
其主要回油途径,
往往是喷油器体上从高压油管上的来油道
与挺杆导向部位,
再向上从回油孔排出来。
至于引起穿通的原因,
是横向油道在制造时钻得太深了,
或使用日久,
被高压柴油横向击透穿孔,
从而与挺杆导向部位连通。
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对检修过的喷油器进行性能测试时,
通常应将喷油器装在喷油器试验台上进行。
此时,
首先进行喷油压力调整和喷雾试验,
检查喷油器在规定喷油压力时的
喷油油柱形状、方向、一致性和油雾细微程度。
与此同时,
还应观察喷油嘴有无油滴或油层积聚现象。
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随后还应进行保压试验,
在试验用柴油温度为20℃左右情况下,
压动喷油器试验台的泵油手柄,
使压力表读数值为30MPa后,
观察此值的下降过程。
若从28MPa下降到23MPa所用的时间少于8s,
且喷油器端部无滴油和油层积聚,
说明喷油嘴针阀的导向部分有渗漏,
必须更换喷油嘴偶件,
如果喷油器端部有滴油和油层积聚,
说明喷油嘴偶件不密封,
应重新研磨或换用新件。
能通过上述试验的喷油器,
即可装机使用。
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